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行業(yè)新聞

解析水處理設(shè)備中氨氮超標(biāo)的原因

來源:濟南純水設(shè)備??????2019/10/10 10:33:28??????點擊:
濟南純水設(shè)備 http://yzbfc.com從事污水處理工作多年,雖然沒有遇到任何重大問題,但是氨氮遇到的問題很多,今天遇到的問題,分析和解決辦法寫下來,如果有興趣可以看看!

1. 由有機物引起的過量氨氮

    作者處理高氨氮廢水,CN值小于3。由于反硝化過程需要CN比為4~6,所以需要增加碳源來提高反硝化的完整性。當(dāng)時增加的碳源是甲醇。由于一些原因,甲醇儲罐出口閥門脫落,大量甲醇進入A池,導(dǎo)致曝氣池內(nèi)大量泡沫南通純水設(shè)備,出水COD和氨氮飆升,系統(tǒng)崩潰。

    分析:大量的碳源為池,反硝化作用不能被使用,進入曝氣池,因為底物充足,異養(yǎng)細菌的有氧代謝,大量消耗的氧氣和微量元素, 南通水處理設(shè)備因為硝化細菌是自養(yǎng)細菌,可憐的代謝能力,氧氣是競爭,不能形成優(yōu)勢種,所以硝化反應(yīng)是有限的,氨氮上升。

解決方案:

1. 立即阻止水進入散光爆炸,并連續(xù)打開內(nèi)外回流

2. 停止壓泥,確保污泥濃度

3.若有機質(zhì)引起非絲狀菌體膨脹,可加入PAC增加污泥絮凝,加入消泡劑消除沖擊泡沫

二是氨氮過多引起的內(nèi)部回流

    目前,作者遇到了兩個原因造成的過多的氨氮內(nèi)部回流:內(nèi)部回流泵的電氣故障(有一個運行信號現(xiàn)場泵關(guān)閉時),一個機械故障(葉輪脫落)和人類的原因(內(nèi)部回流泵沒有檢測正負旋轉(zhuǎn),和網(wǎng)站是反向狀態(tài))

    分析:內(nèi)部回流引起的過量氨氮也可歸因于有機休克南通去離子水設(shè)備。由于沒有硝化液回流,A池內(nèi)只有少量的外部回流攜帶的硝酸鹽氮,形成了整體厭氧環(huán)境。碳源只會水解和酸化,而不是完全代謝成二氧化碳逸出。所以大量的有機物進入曝氣池,導(dǎo)致氨氮的增加。

解決方案:

    內(nèi)部回流的問題很容易發(fā)現(xiàn)南通純水設(shè)備,通過數(shù)據(jù)和趨勢可以判斷是否由內(nèi)部回流引起:一開始O池出口硝酸鹽氮增加,A池出口硝酸鹽氮減少到0,PH降低等。因此,解決方案可以分為三種情況:

及時發(fā)現(xiàn)問題,維修內(nèi)部回流泵即可

    2. 內(nèi)部回流導(dǎo)致氨氮上升。檢修內(nèi)部回流泵,停止或減少水的進氣量

    3.硝化系統(tǒng)崩潰了,進水口被堵塞住了。如果條件有利,情況緊急,可以加入類似反硝化系統(tǒng)的生化污泥,加快系統(tǒng)的回收。

三、PH過低導(dǎo)致的氨氮超標(biāo)

    筆者目前遇到的PH過低導(dǎo)致的氨氮超標(biāo)有三種情況:

    1,內(nèi)回流太大或者內(nèi)回流處曝氣開太大,導(dǎo)致攜帶大量的氧進入A池,破壞缺氧環(huán)境,反硝化細菌有氧代謝,部分有機物被有氧代謝掉,嚴(yán)重影響了反硝化的完整性,因為反硝化可以補償硝化反應(yīng)代謝掉堿度的一半南通水處理設(shè)備,所以因為缺氧環(huán)境的破壞導(dǎo)致堿度產(chǎn)生減少,PH降低,低于硝化細菌適宜的PH之后 硝化反應(yīng)受抑制,氨氮升高。這種情況可能有些同行會遇到,但是從來沒從這方面找原因。

    2,進水CN比不足,原因也是反硝化不完整南通水處理設(shè)備,產(chǎn)生的堿度少,導(dǎo)致的PH下降。

    3,進水堿度降低導(dǎo)致的PH連續(xù)下降。

    分析:PH降低導(dǎo)致的氨氮超標(biāo),實際中發(fā)生的概率比較低,因為PH的連續(xù)下降是一個過程南通純水設(shè)備,一般運營人員在沒找到問題的時候就開始加堿去調(diào)節(jié)PH

解決辦法:

    1,PH過低這種問題其實很簡單,就是發(fā)現(xiàn)PH連續(xù)下降就要開始投加堿來維持PH,然后再通過分析去查找原因。

    2,如果PH過低已經(jīng)導(dǎo)致了系統(tǒng)的崩潰,目前筆者接觸過PH5.8~6的時候,硝化系統(tǒng)還沒有崩潰的情況南通水處理設(shè)備,但是及時將PH補充上來,首先要把系統(tǒng)的PH補充上來,然后悶爆或者投加同類型的污泥。

四、DO過低導(dǎo)致的氨氮超標(biāo)

    筆者運營過的污水是高硬度的廢水,特別容易結(jié)垢,開始曝氣使用微孔爆氣器,運行一段時間曝氣頭就會堵塞,導(dǎo)致DO一直提不上來導(dǎo)致氨氮升高。

    分析:原因很簡單,曝氣的作用是充氧和攪拌南通去離子水設(shè)備,曝氣頭的堵塞造成兩種都受到影響,而硝化反應(yīng)是有氧代謝,需要保證曝氣池溶氧適宜的環(huán)境下才能正常進行,而DO過低則會導(dǎo)致硝化受阻,氨氮超標(biāo)。

解決辦法:

1、更換曝氣頭,如果硬度低操作問題導(dǎo)致的堵塞可以考慮這種方法

2、改造成大孔曝氣器(氧利用率過低,風(fēng)機余量大和不差錢的企業(yè)可以考慮)或者射流曝氣器(只能用監(jiān)測池出水來進行充當(dāng)動力流體,尤其是硬度高的污水,切記?。?

五、泥齡導(dǎo)致的氨氮超標(biāo)

目前筆者遇到過兩種情況:

1、壓泥過多,導(dǎo)致氨氮升高。

2、污泥回流不均衡,兩側(cè)系統(tǒng)污泥回流相差過大,導(dǎo)致污泥回流少的一側(cè)氨氮升高。

分析:壓泥過多和污泥回流過少都會導(dǎo)致污泥的泥齡降低,因為細菌都有世代期,SRT低于世代期,會導(dǎo)致該細菌無法在系統(tǒng)中聚集,形成不了優(yōu)勢菌種南通純水設(shè)備,所以對應(yīng)的代謝物無法去除。一般泥齡是細菌世代期的3-4倍。

解決辦法:

1、減少進水或者悶爆

2、投加同類型污泥(一般情況下1,2一塊用效果更好)

3、如果是污泥回流不均衡導(dǎo)致的問題,把問題系列的減少進水或者悶爆、保證正常系列運行的情況下將部分污泥回流到問題系列

六、氨氮沖擊導(dǎo)致的氨氮超標(biāo)

    這種情況一般是工業(yè)污水或者有工業(yè)污水進入生活污水管網(wǎng)的系統(tǒng)才能遇到,筆者之前遇到的情況是上游汽提塔控制溫度降低,導(dǎo)致來水氨氮突然升高,脫氮系統(tǒng)崩潰,出水氨氮超標(biāo),污水處理現(xiàn)場氨味特別濃(曝氣會有部分游離氨逸出)。

分析:氨氮沖擊目前還沒有明確的解釋南通水處理設(shè)備,筆者分析氨氮沖擊是因為水中游離氨(FA)過高導(dǎo)致的,雖然FA(游離氨)對AOB(氨氧化細菌/亞硝酸細菌)影響比較弱,但是當(dāng)FA(游離氨)濃度在10~150mg/L時就開始對AOB(氨氧化細菌/亞硝酸細菌)產(chǎn)生抑制作用,而游離氨(FA)對NOB(亞硝酸鹽氧化細菌/硝酸菌)影響更敏感,游離氨(FA)在0.1~60mg/L時對NOB(亞硝酸鹽氧化細菌/硝酸菌)就起到的抑制作用,眾所周知,硝化反應(yīng)是亞硝酸菌和硝酸菌共同完成的,對亞硝酸菌的抑制直接就可以導(dǎo)致硝化系統(tǒng)的崩潰。

解決辦法:

保證PH的情況下,下面三種方法同時進行效果更好更快

1、降低系統(tǒng)內(nèi)氨氮濃度

2、投加同類型污泥

3、悶爆

七、溫度過低導(dǎo)致的氨氮超標(biāo)

    這種情況多發(fā)生在北方無保溫或加熱的污水處理廠,因為水溫低于硝化細菌的適宜溫度,而且MLSS沒有為了冬季代謝緩慢而提高,導(dǎo)致的氨氮去除率下降。

    分析:細菌對溫度的要求比人類低南通水處理設(shè)備,但是也是有底線的,尤其是自養(yǎng)型的硝化細菌,工業(yè)污水這種情況比較少,因為工業(yè)生產(chǎn)產(chǎn)生的廢水溫度不會因為環(huán)境溫度的變化波動很大,但是生活污水水溫基本上是受環(huán)境溫度來控制的,冬季進水溫度很低,尤其是晝夜溫差大,往往低于細菌代謝需要的溫度南通去離子水設(shè)備,使得細菌休眠,硝化系統(tǒng)異常。

解決辦法:

1、設(shè)計階段把池體做成地埋式的(小型的污水處理比較適合)

2、提前提高污泥濃度

3、進水加熱,如果有勻質(zhì)調(diào)節(jié)池南通純水設(shè)備,可以在池內(nèi)加熱,這樣波動比較小,如果是直接進水可以用電加熱或者蒸汽換熱或混合來提高水溫,這個需要比較精確的溫控來控制進水溫度的波動。

4、曝氣加熱,比較小眾,目前還沒遇到過,其實空氣壓縮鼓風(fēng)時溫度已經(jīng)升高了,如果曝氣管可以承受,可以考慮加熱壓縮空氣來提高生化池溫度。濟南水處理設(shè)備,濟南去離子水設(shè)備濟南純水設(shè)備,濟南醫(yī)用純水設(shè)備

 

 

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